高鋁高硫低品位鐵礦粉還原熔分制備珠鐵

  2005年以來,鐵礦石價格高漲,但是鋼材價格受經(jīng)濟危機的沖擊相對較低,鋼鐵企業(yè)盈利困難,面臨虧損的嚴峻局面。為了降低生產(chǎn)成本,國內鋼鐵企業(yè)在燒結生產(chǎn)中配加了部分高鋁的低品位鐵礦粉,但鋁質量分數(shù)的增加給中國高爐煉鐵生產(chǎn)帶來一系列的問題。而中國鐵礦資源儲量豐富,查明資源儲量為744億t,其中基礎儲量這193億t,絕大多數(shù)為需要選礦的貧鐵礦,占總儲量的97.5%,其中不乏難利用的高鋁低品位鐵礦。

  科研工作者基于轉底爐珠鐵工藝,以一種高鋁高硫低品位鐵礦粉和無煙煤為原料,在實驗室條件下進行了還原熔分試驗研究,考察了溫度、配碳量、堿度和添加劑對高鋁鐵礦含碳球團還原熔分行為的影響,并分析了堿度和添加劑對珠鐵中硫質量分數(shù)的影響。

  試驗結果表明,溫度為1350~1450℃時,空白球團熔分效果較差,金屬鐵滲碳量較低;提高配碳量,金屬鐵滲碳量略有增加,但熔分效果仍較差;堿度增加會促進球團還原,1450℃時,堿度為0.6、0.8、1.0、1.2的球團可以實現(xiàn)渣鐵良好分離,珠鐵中硫質量分數(shù)逐漸降低,堿度為1.2時降低較明顯;Na2CO3配比增加,球團熔分也會逐漸變差,1450℃時球團基本均可以熔分,珠鐵中的硫質量分數(shù)逐漸降低,但脫硫效果不明顯;當堿度為1.2、Na2CO3配加為8%、CaF2配加為4%時,球團可以在1450℃下良好熔分,脫硫效果顯著,珠鐵中硫質量分數(shù)為0.085%,脫硫率達到96.5%,所得珠鐵基本滿足煉鋼要求。